近日,困擾高線廠多年的Φ5.5規(guī)格線材生產(chǎn)難題被破解。該廠二區(qū)域Ф5.5規(guī)格產(chǎn)品攻關(guān)取得歷史突破,成材率達到97.54%,噸鋼電耗降低12.4度,按Ф5.5規(guī)格全年產(chǎn)量12萬噸計,可實現(xiàn)年增收277.93萬元。同時成品尺寸精度保證能力得到提升,產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高。
高線廠的線材裝備水平屬于上世紀80年代初期的摩根3代高速線材軋機,受設(shè)備能力限制,Ф5.5規(guī)格產(chǎn)品一直是該廠生產(chǎn)中的老大難問題,加之產(chǎn)品生產(chǎn)方式采用的是國內(nèi)僅有的4線軋制,受連軋機導(dǎo)衛(wèi)尺寸的影響,預(yù)精軋機和精軋機料型尺寸一直偏小,生產(chǎn)穩(wěn)定性差,成材率極少突破97%且機時產(chǎn)量低,電耗大,噸鋼電耗高達136.4度,工藝件、輥環(huán)磨損嚴重。更重要的是,隨著市場對此類產(chǎn)品需求的增大以及降成本工作的深入,這一生產(chǎn)瓶頸日益成為困擾該廠的難題。
為了徹底打通Φ5.5生產(chǎn),去年底,高線廠重新調(diào)整了攻關(guān)組,把技術(shù)骨干和經(jīng)驗豐富的老區(qū)域長集中到一起,多次召開技術(shù)交流會,研究方案,最終確定把調(diào)整軋制圖表作為攻關(guān)的首要任務(wù)。軋制圖表屬于軋鋼的變形制度,是生產(chǎn)的根本制度。技術(shù)科研科與攻關(guān)組反復(fù)計算,經(jīng)過10天時間,大膽調(diào)整了軋制圖表,重新規(guī)范了連軋給料及預(yù)精軋、精軋機紅坯尺寸及輥縫,完成相應(yīng)的導(dǎo)衛(wèi)調(diào)整。為保證成品尺寸精度穩(wěn)定控制在5.5—5.6mm范圍內(nèi),該廠積極組織生產(chǎn)培訓(xùn),2009年12月10日,首次生產(chǎn)試軋,便有效克服了負差軋制給生產(chǎn)帶來的諸多不利影響,實現(xiàn)正差軋制,成材率達到96.50%。通過總結(jié)首次試軋情況,技術(shù)人員進一步對生產(chǎn)工藝進行改進,并于當月21日組織第二次生產(chǎn),完成產(chǎn)量6289噸,成材率達到了可喜的97.33%。今年以來,隨著生產(chǎn)工藝的逐漸穩(wěn)定,Ф5.5產(chǎn)品成材率達到97.54%,同時噸鋼電耗降低12.4度。