8月18日,經(jīng)過天津鋼管集團(tuán)特鋼公司領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)、操作人員的精心準(zhǔn)備和有關(guān)單位的通力配合,歷時(shí)5天時(shí)間成功冶煉生產(chǎn)了Φ400mm規(guī)格24爐P≤100ppm、S≤20ppm的高鋼級(jí)管線鋼。經(jīng)檢驗(yàn),連鑄坯化學(xué)成分、碳當(dāng)量均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,表面及內(nèi)部質(zhì)量?jī)?yōu)良,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于業(yè)內(nèi)同類型產(chǎn)品,表明特鋼公司在低磷、低硫鋼生產(chǎn)工藝的開發(fā)工作又取得了突破。
該品種管線管主要用于中石化川東北普光氣田天然氣的傳輸。由于天然氣中含有H2S腐蝕氣體,為了提高管子的抗腐蝕能力,用戶在成分方面要求嚴(yán)格,特別是P、S含量要求P≤100ppm、S≤20ppm。這是特鋼公司成立以來面臨的較低P、S含量的管線鋼合同,在接到該合同后立即組織技術(shù)人員對(duì)低碳鋼深脫磷、深脫硫的工藝開發(fā)展開工作,自主完成了整個(gè)生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì),精煉過程強(qiáng)化脫氧,細(xì)化造渣制度,利用RH噴粉脫硫等技術(shù),24爐成分不僅全面達(dá)標(biāo),而且有18爐的S含量最終達(dá)到了≤10ppm的世界先進(jìn)水平。